裝載機的液壓缸故障現象及原因
裝載機現在是很多的領域都會運用到它,因為它可以很好的搬運一些貨物,那麼對於工作的時候它突然壞了該怎麼維修才好呢?以下是小編為你整理的分析,希望能幫到你。
分析
***1***檢查動臂油缸的內漏情況。最簡單的方法是把動臂升起,看其是否有明顯的自由下降。若下落明顯則拆卸油缸檢查,密封圈如已磨損應予更換。
***2***檢查操縱閥。首先清洗安全閥,檢查閥芯是否磨損,如磨損應更換。安全閥安裝後若仍無變化,再檢查操縱閥閥芯磨損情況,其間隙使用限度一般為0.06mm,磨損嚴重應更換。
***3***測量液壓泵的壓力。若壓力偏低,則進行調整,加壓力仍調不上去,則說明液壓泵嚴重磨損。
經檢查測量液壓泵的壓力僅為5-7MPa,明顯低於液壓系統的額定壓力。拆卸液壓泵後發現軸套已磨損,低壓區泵殼內壁被齒輪嚴重“掃模”,側壁也稍有磨損。由此可見,造成動臂帶載不能提升的主要原因為:
a. 液壓泵嚴重磨損。在低速運轉時泵內洩漏嚴重;高速運轉時,泵壓力稍有提高,但由於泵的磨損及內洩,容積效率顯著下降,很難達到額定壓力。液壓泵長時間工作又加劇了磨損,油溫升高,由此造成液壓元件磨損及密封件的老化、損壞,喪失密封能力,液壓油變質,最後導致故障發生。
b.液壓元件選型不合理。動臂油缸規格為70/40非標準系列,密封件亦為非標準件,製造成本高且密封件更換不便。動臂油缸缸徑小,勢必使系統調定壓力高。
c.液壓系統設計不合理。可知,操縱閥與全液壓轉向器為單泵串聯,安全閥調定壓力分16MPa,而液壓泵的額定工作壓力也為16MPa。液壓泵經常在滿負載或長時間超負荷***高壓***情況下工作,並且系統有液力衝擊,長期不換油,液壓油受汙染,加劇液壓泵磨損,以致液壓泵泵殼炸裂***後曾發現此類故障***。
挖掘機液壓油缸檢修流程
1.當液壓鎖在鎖定位置時是否變正常,如果是優先檢查PPC閥;
2.進行油缸封堵油口試驗,檢查是否油缸故障,是則檢修油缸;
3.對換過載溢流閥,檢查是否是過載溢流閥故障;
4.閥杆是否髮卡,清洗之後再次檢查,否則需要檢修主控制閥。
裝載機液壓缸的改進及效果
***l***改進液壓系統設計。經過多次論證,最後採用先進的優先閥與負荷感測全液壓轉向器形式。新系統能夠按照轉向要求,優先向其分配流量,無論負載大小、方向盤轉速高低 均能保證供油充足,剩餘部分可全部供給工作裝置迴路使用,從而消除了由於轉向迴路供油過多而造成功率損失,提高了系統效率,降低了液壓泵的工作壓力。
***2***優化設計動臂油缸和液壓泵造型,降低系統工作壓力。通過優化計算,動臂油缸採用標準系列80/4。液壓泵排量由10ml/r提高14ml/r,系統調定壓力為14MPa,滿足了動臂油缸舉升力和速度要求。
***3***在使用過程中還應注意裝載機的正確使用與維護,定期新增或更換液壓油,保持液壓油的清潔度,加強日常檢查和維護。
經改進液壓系統設計,齒輪泵工作更加平穩,不再出現過載情況。同時油路設計合理,提高系統效率,而且充分發揮整機使用效能,提高了工作效率。轉向動作平滑可靠,避免了高速時轉向“飄”的現象。
動力維修工的安全操作規程