分享提高反擊破生產效率的方法?

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提高反擊破生產效率的方法是眾人所盼,企業之需。

方法/步驟

一、改進反擊式破碎機/反擊破人孔門

檢修人孔尺寸為960mm×720mm,原設計為用螺栓緊固,每個檢修人孔門有14個螺栓,每次檢修時,僅拆裝檢修人孔螺栓就需要30min的時間,費時費力,且影響檢修進度,給生產帶來不利影響。

改進方法為:將原檢修人孔門拆下,右側自制兩個合頁,左側採用契形門栓結構壓緊,門板內側安裝密封墊(用費舊皮帶製作),可以保證裝置運轉時不冒灰,這樣檢修時僅需開啟活頁門即可,大幅度加快了檢修進度,保證了裝置開機時間。

二、調整反擊式破碎機/反擊破風門

該反擊式破碎機兩側各有兩個風門,原來不清楚兩個風門的作用,風門基本上處於關閉狀態,導致上料量一旦過大即造成轉子卡死,只能通過開機殼清理或通過篦條空隙疏通的方法來解決,兩種方法都費時費力,經過實踐摸索,通過開關風門的操作可以大幅度的降低轉子卡死現象。

具體方法為:轉子順時針方向轉動時開啟左側風門,關閉右側風門;逆時針轉動時開啟右側風門,關閉左側風門。

工作原理為:當轉子順時針方向轉動時,上部物料由左向右移動,此時關閉右側風門可以避免物料受慣性影響直接飛到篦條外部,而開啟左側風門,當上料量過大 時,多餘的物料就會從左側風門溢位,而不會因破碎機內物料過多導致轉子卡死,而破碎機內物料不多時,從左側風門跳出的物料很少,可以保證破碎效率,減少設 備故障停機率,反之亦然。

三、調整反擊式破碎機/反擊破篦條間隙

隨著破碎機的使用,由於錘頭與篦條的逐漸磨損,篦條間隙以及篦條與錘頭的間隙越來越大,物料在破碎機內的撞擊力與碾壓力下降,通過篦條排出的物料粒度較 粗,經振動篩篩分後返回反擊式破碎機的物料量加大,破碎效率下降,錘頭使用壽命降低。這樣就需要“緊篦條”作業,通過調整破碎機下部的調整絲桿來帶動偏心 輪轉動,對篦條進行緊固,從而使錘頭與篦條之間的問隙達到技術要求(<12mm),提高破碎效率。

具體操作方法為:1)測試破碎後物料的粒度,當物料中直徑<3mm的顆粒比例小於50%時,就需要進行緊篦條作業,有經驗的破碎工通過目測就可以判 斷物料粒度。2)記錄每次緊篦條時間,一般經過10d左右就需要進行一次緊篦條作業。3)開啟破碎機檢修人孔,觀察錘頭磨損量,用鋼絲移動錘頭,錘頭較容 易移動時就需要緊篦條作業。通過以上三種方法就可以準確判斷是否需要緊篦條作業。

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