化工見習報告
學化工的同學出去見習,那麼見習報告要怎麼寫呢?下面是小編為大家整理的範文,歡迎閱讀。
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只有理論知識夠牢固、實踐潛質豐富、優秀獨立思考潛質、理論知識與實踐相結合,才能在以後的工作中脫穎而出。務必本文是由實習報告欄目為大家精心挑選出的參考範文《化工實習報告》,供大家參考,期望對大家有所幫忙!想了解更多,歡迎訪問出國留學網。
2007年7月21日到8月19日,在秦榮歡和劉衛兵兩位指導老師的帶領下,我們應化04班36位同學來到柳州化工股份有限公司進行將近一個月的專業實習。此刻工業實習已經圓滿地結束了,收穫不少,感受頗深。作為這次工業實習的主要負責人,我們三個不僅僅要關心同學們的衣食住行,還要用心配合指導老師做好學生的思想政治工作和安全工作,安排好學生的實習工作,嚴格要求學生,發奮提高學生專業實習領悟潛質,培養學生社會交往潛質,引導學生正確處理好與實習單位、與指導教師以及學生的關聯;要求學生以用心的工作態度,優良的工作作風和愛崗敬業精神,維護玉林師院在實習單位的良好形象,充分展示我院新一代大學生的精神風貌和專業技能。總之實習工作任務艱辛,職責重大。現將這次工業實習的狀況彙報於下:
本次實習有實習生36人,其中男生20人,女生16人,其中自已聯絡實習的6人。分為四個小組,每組9人,時刻為四個星期。第一週第一實習組下到淨化分廠,第二實習組下到合成分廠,第三實習組下到硝酸分廠,第四實習組下到硝銨分廠,實習1周以後各實習組崗位輪換對調。系領導十分重視實習工作,在出發前系裡召開實習動員大會,要求學生做好此次實習相應準備工作***如火車票聯絡、住宿地點的確定、生活用品的準備、應急藥品的攜帶等***,佈置專業實習工作要求,可謂用心良苦。還選取經驗豐富,實踐教學潛質強的骨幹教師擔實習指導教師。指導教師在實習過程中工作認真負責,能嚴格要求學生,精心指導學生從事實習工作,組織學生,輔導學生,和學生一齊吃一齊進工廠,考核學生成績,做好指導老師工作等方方面面都給了我們學生的全面指導,我們的學生在實習單位認真實習,虛心向車間生產第一線的師傅請教,認真仔細做好筆記,很好地得到了鍛鍊,極大地提高了專業技能,得到了實習單位和老師喜愛和好評。
柳州化工股份有限公司共有17個分廠,其中12個參與生產,3個是補助分廠。主要是透過煤的燃燒來獲得原料,生產特點為高溫、高壓、易燃、易暴、易中毒、強腐蝕性和化學反應強烈等,大多為強酸強鹼,容易造成灼燒和機械傷害,公司對安全問題抓得很嚴,制定了一整套的規章制度,我們在進廠實習的第一天就進行了安全教育,系領導一再強調的事我們必須要做好,而且必須要確保在實習期間的每個同學的安全。資料概括起來主要為三不傷害***不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害***和六嚴格***嚴格遵守交接班、嚴格遵守工藝指標、嚴格遵守巡迴檢查、嚴格遵守勞動紀律、嚴格遵守規章制度、嚴格遵守操作規程***。在實習期間,各個小組的組長也很認真負責,每一天組織組員按時上下班,能上下班路上保護同學們的安全,能夠說他們的作用是舉足輕重的。車間的師傅對我們很熱情,很耐心地為我們講解各個流程、儀器的構造和作用,讓我們深受啟發,受益匪淺,學生的專業知識有了較大的提高;我們還組織小組之間進行了實習總結,經驗交流,得失評說,使我們的實習變得得心應手,學生的實際操作潛質快速提高。
此次實習的同學,實習熱情高,態度用心,工作認真負責,遵守工廠紀律,堅守崗位,時刻觀念強,指導老師工作深入紮實,用自己的行動關心學生的一切事務,和學生建立起良好的友誼橋樑,受到學生的普遍歡迎。我們三個主要負責人與指導教師配合較默契,用心主動幫忙指導教師批改學生的實習報告冊,慮心向指導教師學習,在各方面認真聽取指導教師的意見,不斷改善工作方法,領導水平得到迅速提高,受到指導教師的普遍稱讚。
但辨證地看待這次工業實習,我們就應不能迴避一些不足之處,從學生實習中發現的問題:
1、理論知識不夠牢固,很多淺顯的知識有時也要問車間師傅,這樣給師傅很不好的印象,從此能夠看出我們同學在學校時不太注重專業知識的學習,今後要加強這方面的學習。
2、較普遍存在學生實際動手潛質較差的問題,就是缺乏實踐潛質,一是不肯動手;二是膽量不夠,處處害怕,不敢進入到生產車間。
3、缺乏獨立思考潛質,一些簡單的問題還沒經過思考就急著盤問師傅,這是很愚蠢的事。不能前聯後引,旁敲側擊,溫故知新。對一些儀器即使在課本上學過還是很陌生,師傅講解時反應速度慢,常常遇難,半天不得其解。
4、有些同學膽量不夠,遇到不懂的地方又不敢問,從而錯失很多能夠提高知識面的機會。
5、我們在檢查同學們的實習報告冊時發現一些學生寫作總結潛質差,一是對自已所做超多工作不能如實寫出,二是不能提煉,三是寫出的資料較空洞。
6、缺乏理論知識與實踐相結合,不能把課本的知識很好地運用到實際生產中。
綜合以上不足我們提出如下意見:
1、推薦我係進一步加強對學生專業技能的培養,使學生的實驗操作潛質到達比較熟練的程度。
2、推薦我係進一步加強對學生進行專業知識的教學與訓練,提高實習生對工業實習資料的明白深度,增強實習生自信心。
3、推薦我係進一步加強與實習單位的多方面合作,幫忙解決一些科研方面的難題,實現雙蠃。
4、期望我係開展對指導教師的培訓工作,個性是新儀器的引進,新方法的應用培訓。
總之,整個實習期間,學生在艱苦的生活環境中得到了鍛鍊,艱苦樸素的作風得到了發揚,同學之間團結友愛,互相幫忙,互相學習,取長補短,共同提高,增強了團隊意識,發揚了群眾主義精神。表現出我係新一代大學生的人際交往潛質和團結合作精神。學生專業知識和實踐的潛質大大增強,尊師愛生的優良品質內化為人文素質,向社會充分展示了我係當代大學生的禮貌風貌和人文素質。
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一、實習目的與要求
2009年6月30日,在我院領導老師的帶領下,我們開始了為期兩天的“化工原理見習”。工程實踐教育是本科生學習期間一個十分重要的環節,是我們在本科期間接觸現場裝置、工藝等的一次全面性、系統性的學習的唯一機會。本次實習主旨在於:增加我們對生產企業的瞭解,使我們掌握工藝流程、裝置、管理措施,裝置檢修及其他許多細節方面的知識、更好的鞏固所學的化工原理知識、提高理論與實際的結合程度,同時也為今後的工作學習打下良好的基礎。
透過生產實習應到達以下基本要求:1。認識並掌握常用機器、裝置的結構及作用;2。瞭解化工工藝、生產過程及控制系統;3。瞭解過程裝備的製造工藝及過程;4。瞭解油品的物料性質。
二、實習資料、原理與總結
在兩天的實踐學習過程中,我們一共參觀了三家企業,依次是中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司、北京金魚科技股份有限公司及北京東陶有限公司。其中的燕山石化是第一天的實習地點,而後兩家工廠共同佔用了第二天的時刻。
1。燕山石化
我們上午參觀了擁有常減壓裝置的煉油廠,下午輾轉來到具備乙烯生產潛質的化工一廠。在進入車間以前,燕化的員工給我們講解了相關的理論和安全知識,使我們對龐大的裝置有了較為清楚的瞭解,令我們加深了化工生產流程的印象。
1。1煉油廠
燕化煉油廠的兩套重要裝置為一蒸餾***常減壓蒸餾***和三催化***催化裂化***。***企業宣傳標語***
1。1。1常減壓蒸餾裝置
常減壓蒸餾的原理是精餾,即在常壓和減壓的條件下,根據各組分相對揮發度的不一樣,在塔盤上汽液兩相進行逆向接觸、傳質傳熱,經過多次汽化和多次冷凝,將原油中的汽、煤、柴餾分切割出來,生產合格的汽油、煤油、柴油及蠟油及渣油等。它的裝置是以“三塔兩爐”為核心的。三塔指初餾塔、常壓塔、減壓塔;兩爐則是常壓爐和減壓爐。常減壓蒸餾被認為是石油加工的“龍頭裝置”,之因此如此重要,原因是後續二次加工裝置的原料和產品都是由常減壓蒸餾裝置帶給,能夠說如果常減壓裝置停工,那麼整個化工廠也只得停止生產。石油蒸餾與連續精餾相比具有顯著特點。一是石油的蒸餾並不需要分離出純組分,而是收集必須沸點的混合流出物;二是石油蒸餾過程中出料油品的分離需要透過汽提塔來實現。我們從師傅說中知道了燕化公司的三套常減壓蒸餾裝置潛質為850萬噸/年,每年可向社會帶給汽油、柴油、煤油、潤滑油、石蠟等33個品種75個牌號的石油化工產品;其中全精煉石蠟、60號食品蠟、石油甲苯、導熱油等產品獲得國家金獎或銀獎;有27種產品曾獲國家、部、市級優質產品稱號,他們的產品暢銷全國各地,享有很高的聲譽。
1。1。2催化裂化裝置
催化裂化是實現二次加工的重要方法之一。它的原理較為複雜,其中5種最為常見,分別是斷裂反應、異構化反應、芳烴化反應、氫轉移反應和疊合縮合反應。總反應呈吸熱趨勢。催化的過程可分為反應、分餾、穩定。反應過程需要兩個部件來完成,即反應器和再生器。反應器的作用是進行裂化並使裂化後產品與催化劑分離。新鮮原料***減壓餾分油***經過一系列換熱後與回煉油混合,進入加熱爐預熱到370℃左右,由原料油噴嘴以霧化狀態噴入提升管反應器下部,油漿不經加熱直接進入提升管,與來自再生器的高溫***約650℃~700℃***催化劑接觸並立即汽化,油氣與霧化蒸汽及預提升蒸汽一齊攜帶著催化劑以7米/秒~8米/秒的高線速透過提升管,經快速分離器分離後,大部分催化劑被分出落入沉降器下部,油氣攜帶少量催化劑經兩級旋風分離器分出夾帶的催化劑後進入分餾系統。由於催化劑表面的焦質燃燒,使得催化劑失活,為了使催化劑活化就需要再生器發揮作用。積有焦炭的催化劑由沉降器進入其下方的汽提段,用過熱蒸汽進行汽提以脫除吸附在催化劑表面上的少量油氣。再生後的催化劑經過淹流管、再生斜管及再生單動滑閥回到提升管反應器迴圈使用。分餾系統的作用是將反應過程的產物進行分離,得到部分產品和半成品的步驟。由反應過程來的
高溫油氣進入催化分餾塔下部,經脫過熱段後進入分餾段,經分餾後得到富氣、粗汽油、輕柴油、重柴油、回煉油和油漿。富氣和粗汽油稍後進入吸收系統;輕、重柴油為成品油,回煉油回到反應––再生系統進行回煉。油漿的一部分送回反應系統回煉,另一部分經換熱後迴圈回到分餾塔。從分餾塔頂油氣分離器出來的富氣中帶有汽油組分,而粗汽油中則溶解有C3、C4甚至C2組分。吸收系統的作用就是利用吸收和精餾的方法將富氣和粗汽油分離成幹氣***≤C2***、液化氣***C3、C4***和蒸汽壓合格的穩定汽油。
三催化是燕山石化的第三套催化裝置,它擁有200萬噸/年的生產加工量,是於1997年投入生產線的。三催化與一催化相比,具有明顯的優勢。首先,三催化有1個反應器、2個再生器;一催化僅有1個反應器、1個再生器。因此,三催化的效率更高。其次,三催化能夠裂解不純的粗油,而一催化只能“吃”較為精細的原油***比如大慶出的油***。
1。2化工一廠
化工一廠隸屬於中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司,是2009年燕山石化公司專業化重組後新組建的二級單位。現有兩套主要生產裝置,分別為年產71萬噸乙烯裝置和8萬噸乙二醇裝置,共有職工311人。
化工一廠的主要裝置是乙烯裝置,乙烯裝置主要以煉油廠來的加氫尾油***HVGO***、重柴油***HGO***和石腦油***NAP***為原料,經過高溫裂解、急冷、壓縮、分離等工藝過程,生產出高純度的乙烯、丙烯產品,同時副產氫氣、液化氣、碳四、碳五、裂解汽油、裂解輕柴油、裂解燃料油等副產品,為下游的聚乙烯、聚丙烯、丁二烯裝置、芳烴裝置等帶給原料。因此,乙烯裝置處於石油化工裝置生產鏈的核心位置,是下游生產裝置的“龍頭”。而乙烯產量也被視為衡量一個國家石油化工生產水平的重要標誌,這都與乙烯在化工生產中原材料的地位是不可分離的。化工一廠的裝置呈現“兩頭一尾”佈局,即:老區裂解爐系統、急冷系統和裂解氣壓縮系統;新區裂解爐系統、急冷系統和裂解氣壓縮系統;新老區共用一個分離系統,包括並聯的兩套冷箱,低壓脫甲烷塔,並聯的兩個脫乙烷塔、碳二加氫系統和乙烯精餾塔,高、低壓脫丙烷塔,並聯的脫丁烷塔,脫戊烷塔和並聯的丙烯精餾塔。製冷系統包括兩臺並聯的丙烯製冷壓縮機,一臺乙烯製冷壓縮機和一臺二元製冷壓縮機。
這套裝置的生產流程如下:***好聽的微信名字***
裂解→急冷→壓縮,乾燥→脫甲烷→脫乙烷和乙烯精製→脫丙烷→脫丁烷及丙烯精餾
裂解的關鍵裝置是裂解爐。輕柴油、石腦油、加氫尾油和迴圈乙烷經預熱後,在裂解爐內裂解,原料在進爐前加入稀釋蒸汽,自裂解爐出來的裂解氣在相應的廢熱鍋爐中被冷卻至400~550℃,並同時產生壓力約為12。0MPa的超高壓蒸汽。從廢熱鍋爐出來的混合裂解氣用迴圈急冷油冷卻後進入汽油分離塔,在塔中將進料分離為塔底的迴圈和一個側線餾分。急冷的關鍵裝置是急冷水塔。自汽油分餾塔出來的氣體入急冷水塔,用水急冷至40℃後去裂解氣壓縮機,急冷塔底液體經沉降分為急冷水和碳氫化合物兩相液層,急冷水經熱量回收後迴圈使用,分出的冷凝輕質碳氫化合物,一部分作汽油分餾塔迴流,另一部分進入汽油汽提塔,汽提出輕組分後,由塔底得到裂解汽油,送出與脫丁烷塔的釜液混和經冷卻後作為裂解汽油產品送出。壓縮的關鍵裝置是壓縮機。急冷塔頂出來的裂解氣入蒸汽透平驅動的五段離心式壓縮機壓縮至3。658MPa,在第三段和第四段間氣體經過一個鹼洗水塔,以除去裂解氣中的H2S、CO2等酸性氣體。脫甲烷、脫乙烷和乙烯精製、脫丙烷和脫丁烷及丙烯精餾的過程均為裂解分離過程。
化工一廠的這套裝置具有七個明顯的特點:一、工藝流程總體格局呈“兩頭一尾”;二、工藝技術路線採用管式爐蒸汽裂解、順序分離流程;三、裝置全部採用DCS控制,壓縮機採用電子調速器控制;四、改造的裂解爐採用KTI6萬噸/年的GK-V型裂解爐,新建裂解爐為中石化和LUMMUS合作開發的10萬噸裂解爐***SL-I型***;五、在世界乙烯工業中首次採用了二元製冷技術和催化精餾技術;六、在裂解氣壓縮機上採用了注水工藝,在製冷壓縮機上採用了幹氣密封技術;七、在塔器上採用多種高效填料,提高了塔的生產潛質和分離效率。
在燕山石化的實習中,燕化員工和我們老師的關心與照顧讓我們的實習順利且快樂;技術員師傅毫不保留的指導,讓我們的實習生活十分充實,收穫無數;同組同學用心的討論,相互間的支援與配合,互相的體諒關心,讓我的實習生活多了一些溫暖。雖然,實習只有短短的一天時刻,但是在帶隊老師的精心安排下,我們集中學習了煉油和裂解兩個重要過程,同時也對《化工原理》、《膜分離技術》的課堂上所學的書本知識有了更加實際的明白,也認識到了書本上所學的知識和實際生產是有差距的。
2。北京金魚科技股份有限公司
第二日上午的實習是在坐落於北京通縣金魚公司的生產車間及磺化室內進行的。北京金魚科技股份有限公司成立於2000年。其前身是北京日用化學二廠,目前以生產合成洗滌劑為主,是我國合成洗滌劑行業投產最早、規模最大的廠家之一。
在“金魚”的生產車間內,最顯眼的就是那套從西班牙進口的流水線。據說是1994年前後引進廠內的,在當時算是十分先進的裝置了。齊全套流程如下:
空瓶→倒置→裝瓶→加蓋→裝箱
在那裡有些細節值得注意,工作人員說這套裝置的產量可達140瓶/分鐘,據我實際測試後得到更為準確的結果——146瓶/分。但是裝瓶過程的轉輪不能調控則很大程度限制了該廠的進一步發展,不能把握市場規律進行盲目生產是違背經濟學理論的。但這套裝置還是有很多優點的。比如說它實現了從空瓶到裝箱過程中的自動化過程,操作人員只需要在生產線旁觀看機器是否運轉正常即可。另外每分鐘140多瓶的生產效率在國內也算首屈一指。
上述部分決定了洗潔精產量的高低,而下方所要說的則決定了洗潔精質量的好壞。表面活性劑的優劣跟它的磺酸基數量有很大關聯,因而磺化就成了關鍵的步驟。磺化車間內一共進行五步操作:熔硫、氣體處理、轉化、磺化、中和。熔硫是指將原料硫磺加熱到熔點以上,使之熔化;氣體加工是與熔硫塔並聯的塔釜由冷凍機和空氣乾燥器組成的,其中冷凍機是為了讓空氣得到冷卻,乾燥器的作用是除去空氣中的水分,防止構成酸霧。當空氣和硫磺均已進行過預處理後,就要進行轉化了,這是將硫轉化為三氧化硫的關鍵步驟。在此步反應過程中放出超多的熱,會被熱能回收裝置利用,提高了能源利用率。當三氧化硫被製造出來後,就要真正的開始表面活性劑的製備了,磺化是指在烷基苯上接入磺酸基的過程。***心煩意亂***
磺化結束後,表面活性劑的製備工作就已經結束了核心部分的資料,最後要做的是將烷基苯磺酸中和,使之成為離子型表面活性劑,在金魚廠裡用的中和劑是NaOH,因此,最終得到的產物即為烷基苯磺酸鈉。
透過在北京金魚科技股份有限公司的見習,我們清楚了洗潔精產品的製備,包裝的流程。明白了工業生產並不像想象中的那麼複雜。但是也發現,國內的企業生產管理中存在的一些問題,員工的精神面貌很懶散,工作態度較為鬆懈等,這些都嚴重限制了企業更好、更快的發展。對此,我們就應引以為鑑。
1。北京東陶有限公司
參觀北京東陶公司是在實習的第二天下午。北京東陶有限公司成立於1994年,是由北京金隅集團有限職責公司、日本東陶機器株式會社、日本三井物產株式會社共同出資興辦的中日合資企業,註冊資本1500萬美元,現投資總額超過2800萬美元。公司現有員工750多人,佔地面積6萬平米,主要從事日本“TOTO”品牌高檔衛生潔具的設計、生產及其銷售,年產量50萬件。
透過對東陶公司的參觀,我們瞭解了陶瓷的生產流程和特點。一個成品的出廠需要經過以下步驟:
原料處理→調製工序→成型工序→生檢、施釉→燒成工序→檢查工序→出品
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