破碎機除塵器改善措施及除塵效果?

破碎機除塵器改善措施及除塵效果:

方法/步驟

破碎機存在問題

1)袋式除塵器的過濾面積選型過小,實際抽風量不足,破碎機下料口的除塵罩和破碎機腔內難以形成微負壓,造成崗位環境粉塵較大。改造前後環境含塵情況mg/m3測點位置破碎機崗位皮帶機轉角處出口粉塵排放(標況)改造前12.227.7改造後4.35.327

2)當破碎物料溼度較大時(雨後或物料淋水後),進入除塵器的粉塵顆粒較破碎幹物料時粗,袋式除塵器易糊袋,下料器易堵塞,致使袋式除塵器通風阻力大幅增加,通風能力下降,揚塵嚴重。

3)從工藝佈置看,粉塵進入除塵器的管道,其入口管處的彎頭使系統阻力增大,彎頭部位易被粉塵磨損和堵塞。採用螺旋輸送機和分格輪輸送袋式除塵器捕集下來的粉塵,電耗增加,機械維護工作量加大;經常需要拆卸分格輪下料器,久而久之,下料器法蘭盤漏風,加劇灰鬥漏風。

4)皮帶機上的物料在下落過程中,空氣與物料一起進入密閉的除塵罩內,含塵氣體通過罩壁上的縫隙和孔口向罩外擴散,汙染環境。另外,由於皮帶機轉角處除塵點設置不當,除塵器無論是開與停對下級皮帶機的落差揚塵幾乎無影響。因此,5號破石機運行以來,該除塵器就沒有運行過,下級皮帶機一直處在粉塵瀰漫之中,其工藝佈置見改造前皮帶機轉角處除塵工藝佈置

5)為了減少因破碎機殼體漏風造成的揚塵,在實際生產中,當物料乾燥時經常在破碎機入口處淋水,其結果加劇袋式除塵器的濾袋糊袋和下料器堵塞。由於袋式除塵器是間歇性清灰,當除塵器正常工作時,分格輪的漏風也是個不容忽視的問題。

6)袋式除塵器及配套件的故障較多,不僅影響正常的除塵,而且增加設備的維護工作量。從設備檢修的統計情況看,配備件質量差是引起設備故障較多的重要原因。

採取的技術措施

1)將破碎機和皮帶機轉角處的袋式除塵器分別更新為PPC64-4型和PPC型袋式除塵器。根據粉塵的特性,採用拒水防油濾料。PPC型袋式除塵器露天佈置,對其殼體進行保溫防水處理。為了確保設備可靠運行,在購置袋式除塵器的關鍵配件時應注意品牌和規格型號,以減少設備的故障率。破碎機袋式除塵器技術性能技術參數PPC型DMC型PPC64-4型PPC型處理風量/(m3/h)24000~390003500180003000過濾面積/m2118.812025632濾袋數量/個1052025660過濾風速/(m/min)3.37~5.472.91.171.56阻力/Pa1177<1200<1400清灰方式脈衝脈衝氣箱脈衝氣箱脈衝室數/個4144

2)改進袋式除塵器的工藝佈置,按皮帶機的走向佈置碎石機的除塵器;將袋式除塵器的標準型灰鬥改造成雙灰鬥結構,這樣取消了1臺螺旋輸送機,擡高袋式除塵器,有利於進風管的佈置(風管的角度大);在進風口設置進風箱,使破碎機下料口的粉塵直接進入除塵器的進風箱,節省了彎頭,減少了系統阻力,提高了收塵效率。其工藝佈置灰鬥鎖風采用單層翻板閥,取消了分格輪下料器及其電動機,減少二次揚塵,提高除塵效果。

3)皮帶機轉角處的揚塵受現場條件制約,其溜槽和除塵罩不能改變,使除塵罩處於微負壓狀態,以消除皮帶機的揚塵。

4)根據既要有利於濾料和脈衝閥的使用壽命,又要考慮到灰鬥落灰處的揚塵,為了提高破碎機和皮帶機的綜合除塵效果,在破碎幹物料時,可根據需要在破碎機物料入口處適當淋水(要求在開破碎機10~20min後進行)。

5)加強除塵設備的管理,定期檢查除塵罩的密閉情況,發現問題及時處理。對崗位環境和袋式除塵器的粉塵排放實施目標管理考核,定期進行粉塵監測,利用經濟槓桿調動崗位人員的工作積極性,提高除塵設備的維護水平,最大限度地減少粉塵汙染.

改善後除塵效果與體會

1)改造後,破碎機和皮帶機轉角處的環境達到了設計要求,除塵器出口幾乎看不到粉塵排放。運行3個多月來,設備還沒有維護過。

2)2臺袋式除塵器內濾料無糊袋現象發生。

3)需要注意的是,除塵罩擋塵簾的結構對除塵效果影響很大,擋塵簾不能採用1塊舊皮帶掛上就了事,應該將舊皮帶剪成15~20mm寬,1/4部分迭加成1塊簾子(象北方冬季的防風擋簾),這樣既方便皮帶機上物料通行,又有良好的密閉性能。

4)為了確保有良好的崗位環境,崗位工人除要加強除塵設備的維護外,保持崗位和設備的清潔衛生也是十分必要的。

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