自動變速箱維修?

北京自動變速箱維修案例

變速箱漏油的原因 如何解決變速箱漏油

一、汽車變速器的使用條件比較苛刻,負荷變化較大。其結構設計十分緊湊,強化程度很高。實際工作時箱內工作溫度高,使箱內潤滑油產生蒸氣,充滿箱體空間,導致箱內壓力升高。各密封界面都承受這個壓力的衝擊,往往在最薄弱處油氣衝出而產生洩漏。一旦發生洩漏,就會形成一條通道,使洩漏愈來愈嚴重。如果變速器多處漏油並在箱殼溫度較高的情況下,則一般屬於變速器蓋上的通氣塞被灰塵和泥漿阻塞,使通氣性能變差。箱內齒輪在大負荷、高速旋轉時所產生的熱量和油蒸氣不能及時排除,導致箱內壓力比箱外大氣壓高,油溫也高,引起潤滑油過稀。滲漏潤滑油是變速器的常見故障之一,潤滑油滲漏後,會造成齒輪潤滑油量短缺,產生齒輪及軸承等件的早期磨蝕損壞,縮短變速器的使用壽命,同時還會汙染環境。因此探討變速器潤滑油滲漏機理,分析其原因,採取有效技術措施,根治漏油故障有著十分重要的意義。潤滑油滲漏機理分析,見表1。引起變速器漏油除了上述因素之外,還有:

1. 油封軸頸處漏油的原因:油封老化變形,油封彈簧脫落或油封裝錯方向等,均會使油封失去擋油作用,應更換老化變形的油封,注意油封的安裝方向,油封有彈簧圈的一面應朝向有油的一方。軸頸偏磨或凹陷,與油封配合不嚴,造成漏油,應更換或修復偏磨和凹陷的軸頸。

2. 箱體接合面處漏油的原因:一、箱體接合端面有損傷,應在損傷處適當加厚紙墊,如仍漏油,則應進行焊補修復。二、密封紙墊損壞,應更換相同的密封紙墊。三、箱蓋螺絲鬆動,應及時擰緊。

3. 軸承前接合面處漏油的原因:一、密封紙墊損壞,應及時更換相同的紙墊。二、緊固螺絲鬆動,應按對角線順序分次擰緊,但不應擰得過緊,以免損壞紙墊。此外,變速箱通氣孔堵塞,變速箱工作時與外界大氣隔絕,造成箱內壓力升高,也使油從堵塞處滲出。應保持變速箱通氣孔暢通,減少箱內的壓力,防止漏油。4. 油封或凸緣磨損,齒輪油量超過規定標準。

5. 各軸端間隙過大,座孔及軸承鬆曠,襯墊破損失效,密封墊圈損壞或漏裝。6. 各密封件表面的加工質量沒有達到產品圖紙要求,油封老化失效,緊固螺栓鬆動。7. 潤滑油使用不當,如:誤將後橋用的18 鎦分型雙曲線齒輪油加入變速器內(即和變速器內的齒輪油混裝),使箱內的潤滑油產生大量的泡沫,造成液麵升高(帶泡沫)。油沫經變速器第1軸軸承蓋內壁漏入離合器殼底蓋,嚴重時還會使摩擦片沾上油汙。

解決減速機漏油的方法

減速機漏油是減速機生產廠家一個非常普遍且影響惡劣的棘手問題。可以能過以下幾個方案解決減速機漏油:

1、密封面的配合選擇;2、密封面的硬度大於45HRC;3、密封面的加工要防止磨削紋的出現;4、粗糙度0.8左右;5、其他密封結構;6、防止壓力油衝擊油封;7、保持內外壓力平衡。

減速機在電廠輸煤系統中使用數量較多,一旦漏油,不僅造成能源損失,而且汙染環境,嚴重時會引起減速機少油、斷油,使齒輪齧合面磨損加劇,進而發生咬焊或剝離,導致設備事故。

1、減速機漏油的原因分析 1.1 減速機內外產生壓力差

減速機運轉過程中,運動副摩擦發熱以及受環境溫度的影響,使減速機溫度升高,如果沒有透氣孔或透氣孔堵塞,則機內壓力逐漸增加,機內溫度越高,與外界的壓力差越大,潤滑油在壓差作用下,從縫隙處漏出。 1.2 減速機結構設計不合理

(1) 檢查孔蓋板太薄,上緊螺栓後易產生變形,使結合面不平,從接觸縫隙漏油。 (2) 減速機制造過程中,鑄件未進行退火或時效處理,未消除內應力,必然發生變形,產生間隙,導致洩漏。

(3) 箱體上沒有回油槽,潤滑油積聚在軸封、端蓋、結合面等處,在壓差作用下,從間隙處向外漏。

(4) 軸封結構設計不合理。早期的減速機多采用油溝、氈圈式軸封結構,組裝時使毛氈受壓縮產生變形,而將結合面縫隙密封起來。如果軸頸與密封件接觸不十分理想,由於毛氈的補償性能極差,密封在短時間內即失效。油溝上雖有回油孔,但極易堵塞,回油作用難以發揮。

1.3 加油量過多

減速機在運轉過程中,油池被攪動得很厲害,潤滑油在機內到處飛濺,如果加油量過多,使大量潤滑油積聚在軸封、結合面等處,導致洩漏。

1.4 檢修工藝不當

在設備檢修時,由於結合面上汙物清除不徹底,或密封膠選用不當、密封件方向裝反、不及時更換密封件等也會引起漏油。 2、治理減速機漏油的對策 2.1 改進透氣帽和檢查孔蓋板

減速機內壓大於外界大氣壓是漏油的主要原因之一,如果設法使機內、機外壓力均衡,漏油就可以防止。減速機雖都有透氣帽,但透氣孔太小,容易被煤粉、油汙堵塞,而且每次加油都要打開檢查孔蓋板,打開一次就增加一次漏油的可能性,使原本不漏的地方也發生洩漏。為此,製作了一種油杯式透氣帽,並將原來薄的檢查孔蓋板改為6 mm厚,將油杯式透氣帽焊在蓋板上,透氣孔直徑為6 mm,便於通氣,實現了均壓,而且加油時從油杯中加油,不用打開檢查孔蓋板,減少了漏油機會。 2.2 暢流

要使被齒輪甩在軸承上多餘的潤滑油不在軸封處積聚,必須使多餘的潤滑油沿一定方向流回油池,即做到暢流。具體的做法是在軸承座的下瓦中心開一個向機內傾斜的回油槽,同時在端蓋直口處也開一缺口,缺口正對回油槽,這樣多餘的潤滑油經缺口、回油槽流回油池。

2.3 改進軸封結構

2.3.1 輸出軸為半軸的減速機軸封改進

帶式輸送機、螺旋卸車機、葉輪給煤機等大多數設備的減速機輸出軸為半軸,改造較方便。將減速機解體,拆下聯軸器,取出減速機軸封端蓋,按照配套的骨架油封尺寸,在原端蓋外側車加工槽,裝上骨架油封,帶彈簧的一側向裡。回裝時,如果端蓋距聯軸器內側端面35 mm以上,則可在端蓋外側的軸上裝一個備用油封,一旦油封失效,即可取出損壞的油封,將備用油封推入端蓋,從而省去了解體減速機、拆連軸器等費時費力的工序。

2.3.2 輸出軸為整軸的減速機軸封改進

整軸傳動的減速機輸出軸無聯軸器,如果按照2.3.1方案改造,工作量太大也不現實。為減少工作量、簡化安裝程序,設計了一種可剖分式端蓋,並對開口式油封進行了嘗試。可剖分式端蓋外側車加工槽,裝油封時先將彈簧取出,將油封鋸斷呈開口狀,從開口處將油封套在軸上,用粘接劑將開口對接,開口向上,再裝上彈簧,推入端蓋即可。

2.4 採用新型密封材料

對於減速機靜密封點洩漏可採用新型密封材料粘堵。減速機大修時,在接合面、端蓋上塗D05硅橡膠密封膠代替早期產品,一般不會出現洩漏。如果減速機運轉中靜密封點漏油,可用表面工程技術的油麵緊急修補劑粘堵,從而達到消除漏油的目的。

2.5 認真執行檢修工藝

在減速機檢修時,要認真執行工藝規程,油封不可裝反,脣口不要損傷,外緣不要變形,彈簧不可脫落,結合面要清理乾淨,密封膠塗抹均勻,加油量不可超過油標尺刻度。

2.6 擦拭

減速機靜密封點通過治理,一般是可以達到不滲不漏的,但動密封點由於密封件老化、質量差、裝配不當、軸表面粗糙度高等原因,使得個別動密封點仍有微小滲漏,由於工作環境差,煤塵粘到軸上,顯得油乎乎一片,所以需要在設備停止運轉後,擦拭軸上的油汙。

3、結束語

減速機漏油現象是比較常見的,也是難以根治的,通過對50餘臺減速機的治理,基本消除了減速機滲漏現象,設備狀況大為改觀,個別減速機軸封失效後,更換不久就出現漏油,這可能與油封質量、裝配工藝、軸表面粗糙度高等有關

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